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空冷机组湿法烟气脱硫系统浆液循环泵改造

时间:2017-07-07 01:06 来源: 作者: 点击:

 "1设备概述

  内蒙古能源准大发电厂2×300MW机组采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置,脱硫系统主要包括石灰石浆液制备系统、FGD系统、石膏脱水系统。吸收塔采用喷淋空塔型式,每台吸收塔布置3台浆液循环泵。吸收塔浆液循环泵为LC600/825型单级单吸式离心泵,轴向调节结构,能轴向调节叶轮,保持叶轮与前盖板和耐磨板的间隙,从而保证泵的效率。特性参数见表1。吸收塔浆液循环泵按单元制设置,能够把吸收塔浆池内的浆液循环送至喷嘴,每台循环泵与各自的喷雾层连接。

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  2存在的问题

  脱硫系统试运通过后,2套脱硫装置6台浆液循环泵频繁发生循环泵叶轮螺栓断裂故障,造成叶轮封盖脱出,叶轮脱开,循环泵卡死,导致机组无法运行。机组运行4个月,6台泵相继出现同样故障,其中1台仅运行半个月,严重影响了脱硫系统正常运行。浆液循环泵轴头构造见图1所示。1号脱硫系统3台浆液循环泵运行的主要参数见表2。

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  3原因分析

  泵的运行环境比较差,介质为浆液,pH值一般为5.2~5.8,浆液中含有大量的亚硫酸盐。运行初期,由于运行不稳定,pH值甚至小于5,导致浆液粘度增大,超过正常值。通过分析中轮螺栓的受力情况,判断造成中轮螺栓断裂的原因如下:

  循环泵运行中承受的轴向推力通过叶轮封盖传递到叶轮螺栓上,泵出力越大所承受的轴向推力也越大。泵的负荷在一定范围变化,由于原设计中轮螺栓直径过小,强度不够,不能满足此工况下的运行条件,造成叶轮螺栓疲劳,出现裂纹,继而断裂。对发生缺陷的浆液循环泵进行解体检查,发现叶轮螺栓强度不够,不能满足运行工况下的运行条件,最终导致螺栓剪切断裂。

  4改造措施

  由于吸收塔浆液循环泵故障的主要原因是循环泵叶轮螺栓断裂,故改用高强度螺栓;但使用不久再次发生同样事故。经研究,决定对泵轴头结构进行改造,改造措施如下(改造后浆液循环泵轴头构造图见图2所示):

  (1)用轴头锁紧大螺母代替原泵轴头的叶轮封盖及叶轮螺栓;

  (2)中轮紧固采用轴头螺纹紧固方式,并配大螺母锁紧装置,保证螺母在运行中不会松动脱开。

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  5改造效果

  对1号脱硫系统浆液循环泵B进行改造,改造前后运行参数对比见表3。运行2个月后,利用检修机会打开泵盖进行检查,叶轮没有松脱,大螺母锁紧情况良好。初步判定改造方法可行。

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  "6结束语

  对于火力发电厂来说,保护环境越来越重要,要保证发电设备正常运行必须要保证脱硫设备的正常运行。内蒙古准大发电厂通过对吸收塔浆液循环泵的改造,基本消除了由于浆液循环泵故障导致脱硫系统运行不正常的状况,并顺利通过地方环保部门的检查。

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